本報訊 蓄電池公司生產(chǎn)部組織班組相關(guān)技術(shù)骨干對600型壓鑄機油泵系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,經(jīng)過三個月的試運行,減少設(shè)備維修時間120小時,降低維修費用28000多元。
從今年二季度開始,蓄電池公司車間600型壓鑄機的油泵每隔半個多月就發(fā)生一次斷軸事故,嚴(yán)重影響了板柵生產(chǎn)。該設(shè)備選用臺灣進(jìn)口油泵,每臺價格2800多元。為解決這一技術(shù)難題,生產(chǎn)部組織鑄板班組以及相關(guān)技術(shù)人員聯(lián)合攻關(guān)。油泵原設(shè)計由于受壓鑄機內(nèi)部空間限制,采取了法蘭安裝結(jié)構(gòu),將油泵安裝在電機端蓋上,油泵軸通過一根鍵直接與孔狀電機軸硬聯(lián)接,油泵負(fù)荷周期性變化頻率高、幅度大,造成聯(lián)接鍵對油泵軸的循環(huán)沖擊,最終致使油泵軸因機械疲勞從鍵口處斷裂。
原因找到了,他們“對癥下藥”,將電機與油泵聯(lián)接方式改為彈性聯(lián)軸器聯(lián)接,緩沖負(fù)荷周期性變化對油泵軸鍵口處的沖擊;將油泵系統(tǒng)從壓鑄機內(nèi)部移至外部的電氣控制盤下面,解決內(nèi)部空間狹小問題;選用每臺單價800元的國產(chǎn)油泵替代昂貴的進(jìn)口油泵。今年9月初實施改造,經(jīng)過近三個月的使用,油泵系統(tǒng)及壓鑄機設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,頻繁斷軸問題迎刃而解。 (通訊員 滕 海)